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國內軋鋼設備開(kāi)展廢水(shuǐ)回用以來,2008年,鋼(gāng)鐵企業水重(chóng)複利(lì)用率達到了96.64%,外排廢水(shuǐ)逐年下降。簡單的回用不是終目的,怎樣才能大限度地利用軋鋼機廢水(shuǐ)呢?一些廢水回(huí)用做得好的企業(yè),把這項工作融入到生產的各環節,並與其他節能減排工作相結合。
在鋼(gāng)鐵工業水汙染控製及資源(yuán)化利用技術的研究與應用課題取得成果(guǒ)後,引入了更深層次的理念水(shuǐ)循環經濟體係,將清潔生產和廢(fèi)水綜合利用融為一體,在循環利用基礎上,建立水循環經濟(jì)發展模式。按照自(zì)然生態係(xì)統(tǒng)模式,組成資源產品再生資源的水資(zī)源反複循環利用過程,實現廢水少化與循環利用(yòng)大(dà)化。其(qí)實質就是把預防與末端治理進行有(yǒu)效(xiào)的結合,成為鋼鐵企業實現零排放有效的技術措(cuò)施,是建設(shè)資源節約型與環境友好型鋼鐵企業在水(shuǐ)資源利用上的具體體現。
有了理念,日鋼立(lì)即投入到實踐中(zhōng),提供資金和場地,由中冶集團建築(zhù)研究總院提供技術支持,設計並建設了日鋼綜合汙水處理與回用(yòng)示範工程(chéng)。
在鋼鐵廢水的(de)處理中,深度脫鹽的難(nán)度較大。日鋼這(zhè)項設計日處理量為3萬立方米的工程,以(yǐ)加強預(yù)處(chù)理為基礎、多流向(xiàng)強化澄清池和V型濾池為核心,用反滲透(tòu)膜法進行脫鹽深度處理,並輔以回用水含鹽量控製技術。終,廢水中化學需氧量、懸浮物和石(shí)油類的平均(jun1)去(qù)除率為(wéi)70.5%、70.4%和66%,出水水質可達到化學需(xū)氧量小於30mg/L,懸(xuán)浮物小於5mg/L,石油類小於2mg/L。
經過工程處理(lǐ)的廢(fèi)水可分別返回生產係統循環使用,僅有少部分外排,大幅(fú)降低(dī)了鋼鐵聯合企業噸鋼新水取(qǔ)水量和廢水排放量。
對於日鋼(gāng)來說,大限度地利用軋鋼機廢水十分重要。因(yīn)為日鋼周圍是一個近海水產養殖區,對海水的水質要求較高,這項汙水處理工程運行後,年減排化學需氧量(liàng)281噸、懸浮物1530噸、石油類64.8噸,有效避免和降低(dī)了生(shēng)產廢水排入河(hé)流或近海對周圍養殖業的影響,減輕了近海的環(huán)境壓力。同時,這項工程年可節約新水898萬立方米,節水效果明顯。